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TUhjnbcbe - 2021/9/22 18:53:00

毛友庄甘霖高志茹朱建

(山东钢铁股份有限公司莱芜分公司)

摘要莱钢分公司炼铁厂通过优化烧结熔剂,调剂蛇纹石、白云石、和石灰石等比例,研究并应用在线自动取样装置,不仅保证了烧结矿产质量满足了高炉要求,更有效降低了烧结熔剂成本。

关键词烧结熔剂还原粉化钙配比

1前言

在烧结生产中加入熔剂,不仅可以改善烧结过程、提高烧结矿产量、质量,更重要的是可以向高炉提供自溶性或高碱度烧结矿,从而使高炉少加熔剂或不加熔剂,可以很好地改善高炉炉渣性能,同时可减轻烧结矿在高炉冶炼过程中的低温还原粉化现象。年11月以来,莱钢分公司炼铁厂(以下简称炼铁厂)高比例配加各类经济矿粉,导致烧结矿中SiO2、高炉渣中Al2O3含量一直保持较高水平,为了保证烧结矿碱度稳定,烧结熔剂配比不断升高,为了降低烧结熔剂成本和给高炉创造良好条件,开展优化烧结熔剂系列攻关,调剂蛇纹石、白云石、和石灰石等比例,兼顾生产和成本取得了较好效果。

2优化烧结熔剂的措施

2.1配加石灰石粉替代部分烧结石灰粉

攻关前烧结熔剂结构为白云石和生石灰搭配使用,经济矿粉应用到烧结生产时,烧结矿SiO2控制在6.5%~7.5%,较以升高1%~2%,烧结石灰粉配比达到了13%以上,阶段性达到了15%以上历史最高水平。烧结石灰粉配加量过大,导致皮带粘料严重、沿线漏斗堵料、烧结布料矿槽粘料严重,严重时停机处理,没有起到更好的强化烧结作用。烧结生产常用的钙基熔剂有石灰石、生石灰和消石灰;镁基熔剂有菱镁石、蛇纹石、高镁粉、白云石和轻烧白云石粉等。莱钢周边地区的石灰石、蛇纹石资源丰富,为稳定烧结熔剂质量和降低采购成本创造了有利条件。通过调研、考察学习和借鉴国内同行经验,烧结熔剂结构改为白云石、生石灰和石灰石搭配使用。烧结石灰石技术指标如表1,生产上增加了一种常用烧结熔剂,理论上讲,可能对烧结矿碱度产生负面影响,为了降低影响以及便于岗位工调整碱度,固定石灰石配比在2%,调整烧结矿碱度时,及时调整白灰用量,实践证明使用该方法烧结矿碱度稳定率保持在较好水平。根据炼铁厂实际供应情况与上料条件,两区烧结石灰石粉阶段性最高达到5~7%的较高水平。另外为了解决烧结石灰粉配加量过大,导致皮带粘料、沿线漏斗堵料等问题,生产中规定烧结石灰粉配比老区不超过12%、新二区不超过13%,可以适当提高石灰石配比。由于环保对钢铁及其附属企业生产要求越来越高,供应炼铁厂石灰石粉产量受到较大冲击,为了缓解生产矛盾,尝试应用了高镁石灰石粉,高镁石灰石粉技术要求如表2,根据测算和生产实践,保持MgO不变的前提下,由普通石灰石置换成高镁石灰石,每置换1%,白云石配比可降低0.2%左右。生产实践总结得出:烧结石灰粉适宜配比为老区不超过12%,新二区不超过13%,烧结石灰粉配比在2~5%为宜,生产中固定石灰粉配比,通过调整烧结石灰粉配比来调整碱度。

2.2适当降低烧结矿中MgO含量

高炉炉渣的稳定性与MgO/Al2O3比相关。随着铁矿资源的开发利用,铁矿石的Al2O3含量有不断升高的趋势,造成高炉渣中的Al2O3含量不断上升,有些企业炉渣的Al2O3含量高达15%~17%,Al2O3含量的升高会影响炉渣的流动性即渣粘度要增大,而炉渣粘度对高炉冶炼进程有很大的影响,粘稠的初渣和中渣,会阻碍料柱中焦炭孔隙的气流通道,妨碍高炉下部顺行和强化,容易引起高炉难行和下部悬料;粘稠的终渣容易造成炉缸堆积,烧坏风口和渣铁不分等,影响高炉正常生产。解决高炉渣粘稠的问题,炼铁工作者的经验往往是提高炉渣MgO的含量,因为MgO可以改善炉渣的流动性,故炉渣的MgO/Al2O3比是一个有价值的数据。高炉渣相中MgO含量高低直接决定了烧结矿中MgO含量的高低,炼铁厂推行的高铝矿冶炼,炉渣中Al2O3在15.5%~17.5%,MgO控制在9.97%,为了保证炉渣流动性,生产上控制MgO/Al2O3在0.62较高水平。炼铁厂有六座m3中型高炉,工艺技术特点如下:一是原料条件比较差,烧结矿比例比较低,一般在65%~68%,最低达到了63%,导致入炉烧结矿成分稳定性差;老区四座高炉球团矿都是外购球团矿;入炉块矿比例较高,一般控制在18%~20%。二是我厂六座m3中型高炉,相对于大型高炉来说,铁水温度偏低20度,炉渣中Al2O3含量高,导致渣相粘度大,渣铁难分离。三是2号炉、4号炉和5号炉都处于护炉阶段,操作难度大,生产上还是以稳为主。结合高炉冶炼特点,在保证高炉产质量稳定的情况下,适当降低炉渣中MgO含量,同步降低烧结矿中MgO含量,年烧结矿和炼铁炉渣质量情况如表3、表4和表5。

2.3老区直接使用白云石粉

2.3.1现状分析

老区现在配料使用的白云石粉,来源如下:购买白云石块,储存于原料场,用皮带机运送至熔剂料仓,再经锤式破碎机破碎、振动筛筛分,3mm的筛上物返回锤式破碎机继续破碎,3mm的筛下物运送至配料室参与配料。当前白云石块入厂加工费用为22.元/t,实际消耗白云石粉价格为64.元/t,直接购买白云石粉价格为55元/吨,差价9.元/t。因此有必要取消破碎环节,直接使用白云石粉降低生产成本。从表5可以看出,炼铁炉渣中MgO含量降低1.85%,MgO/Al2O3降低了0.11,对应的烧结矿MgO降低0.65%,转鼓指数提高0.91%,筛分指数降低1.29%。

2.3.2工艺料线改造

在转4-1机尾位置新建汽车受料槽,运输物料至转4-1皮带上,改造情况如图1。

2.3.3使用效果

可解决锤式破碎机岗位扬尘、噪音污染严重的问题,极具环保意义。

2.4加强烧结熔剂把关

2.4.1研究并应用在线自动取样装置

目前,对白灰、除尘灰等比重小、易扬尘类物料,很多企业都采用了“密闭输送”方法,可有效避免物料损失和环境污染等弊端,但同时也给“随机取样”带来了极大困难,一是取样时要停止在线输送,影响输送效率;二是取样点固定,取样工作量大且代表性差,尤其是对供货商有意识掺杂的物料,很难真实反映出在线输送物料的质量情况。不能正常取样,不能给碱度调剂提供依据,这是影响碱度调剂的最主要因素。塞拉利昂粗粉应用到烧结生产后,烧结矿SiO2控制在6.5~7.5%,烧结石灰粉配比不断升高,阶段性连续几周达到了15%以上历史最高水平,厂家供应量不断加大,为了保证烧结石灰粉质量,为此我厂研究并应用在线自动取样装置,采用助压装置对待取样的物料施加压力,以推动物料向取样管流动,控制装置同步控制取样管及助压管控制阀的开启及闭合时间,高效、可靠地完成对粘滞性微细物料的在线控制取样,制作成本低廉,操控简便,大大提高了在线取样的及时性、可靠性和工作效率。

2.4.2加强熔剂督察

建立健全《原燃料检验把关流程优化方案》《原燃料检验岗位走动式监督管理制度》,自主开发应用了“原燃料检验调度系统”,严守“探样检测、监装检测、后台随机抽取单车检测、现场随机单车取样检测”有害元素检验四道关卡防线,适当增加白灰的检验频次和力度。
  在全厂取制样、化验区域安装高清监控摄像头、移动执法仪、行车记录仪,对检化验过程进行全方位监控,确保标准操作,高效把关。针对质量波动较大的供户,及时调整组批数量和采样点数,减少数据误差。同时,结合ERP项目远程采样系统升级改造、优化大纲改造项目,切实提高检验公信度,形成了以自动取样为主、人工取样相辅,从原料入厂到质检数据生成的“一条龙”管理。按照公司《国内地方矿风险控制要求通知书》《国内粗粉供应风险控制要求通知书》和《国内矿运输风险控制要求通知书》的要求,不断完善进厂原燃料把关长效机制,严把原燃料进厂验收关、检验关、计量关,有效遏制原燃料效益流失。

2.4.3研究应用一种防溢尘的管道密封装置

生产性粉尘是人类健康的天敌,是诱发多种疾病的主要原因。粉尘治理方法有很多,管道密闭传输是其中之一,也是企业清洁生产中最常见的方法。受多种因素影响。如:焊接缝隙、热胀冷缩、接口开裂等,密封管道拼接处溢尘现象频繁发生,致使作业环境恶化。以莱钢银前配料系统为例,配料室设置10个m3配矿槽,矿槽仓体上部为圆筒设计(直径6m)、下部为锥形设计(下锥口直径2m),上部圆筒与下部锥体之间焊接,特别是烧结熔剂仓焊接处受物料冲刷、热胀冷缩因素影响,频繁出现漏点,造成管道溢尘影响现场作业环境。为此研究应用一种防溢尘管道密封方法,主要由接缝油封、布袋密封、扎口油封三部分组成。其特征是所述管道接缝油封后,再截取适量除尘布袋包裹在管道接缝油封外进行布袋密封,布袋密封前需对布袋两端扎口分别进行扎口油封。其优点是:可有效杜绝管道溢尘,在发现管道磨损出现漏点溢尘时也可采用此方法进行应急处理,易掌握、易推行,且造价低廉。

3实施效果

攻关实践于年1月开始立项实施,年1月至年12月进入工业应用阶段,年为项目实施前情况,实施前后m2和m2烧结技术指标如表6、表7所示。

(注:实施后数据为年至年平均值)

通过攻关实践,在烧结矿产量、碱度变化不大的情况下,m2和m2烧结矿MgO含量都降低了0.6%以上,烧结矿转鼓指数分别提高0.81%、0.24%,筛分指数分别降低0.29%、0.76%,烧结熔剂结构中增加了烧结石灰石粉,但烧结矿综合合格率却提高了0.4%以上,取得了较好的质量效果。同时,仅年就使用价格低廉石灰石替代石灰降低成本.09万元、降低镁基熔剂成本.56万元。

4技术创新点和推广价值

4.1技术创新点

在烧结矿产量、质量变化不大的情况下,探索新的烧结熔剂结构,采用白云石、生石灰和石灰石搭配使用,生产中固定石灰石比例在2~5%,烧结石灰粉配比老区不超过12%、新二区不超过13%,调整烧结矿碱度时,及时调整白灰用量,保证了烧结矿产质量满足要求,并且烧结熔剂成本得到大幅度降低。对于m3中型高炉来说,根据高炉自身冶炼条件适当降低炉渣中MgO含量,对应降低烧结矿中MgO含量,可以提高烧结矿转鼓指数提高,降低筛分指数降低。研究并应用在线自动取样装置,提高了烧结熔剂取样代表性。研究应用一种防溢尘管道密封方法,为清洁生产提供了技术保障。

4.2推广价值

攻关实践总结得出的创新技术适合应用于钢铁冶金烧结生产行业,在保证烧结矿产质量稳定的前提下,能有效降低烧结矿吨矿成本,使烧结生产稳定高效运行,在同行业日常生产中具有一定的推广前景。

5参考文献

[1]龙红明.铁矿粉烧结原理与工艺[M].北京:冶金工业出版社.

[2]肖扬,翁得名.烧结生产技术[M].北京:冶金工业出版社.

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